是
磁板液
位計
蕞初是在正壓環(huán)境下安裝使用的,通常開放的液體介質(zhì)的液位測定,例如水和污水,基本上是即使粘稠也不結(jié)晶化的普通液體。 隨著工業(yè)的發(fā)展,生產(chǎn)技術(shù)的提高是生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步,磁板液位計逐漸開始在各種粘度高、產(chǎn)生負(fù)壓的水平條件下使用,目前磁板完全沒有負(fù)壓水平測量的問題,但由于與負(fù)壓狀態(tài)相關(guān)的各種綜合因素復(fù)雜,不小心會影響正常測量。 本文分析了負(fù)壓環(huán)境下使用磁板液位計時發(fā)生的典型故障,分析了其解決思路,提出了相應(yīng)的解決措施,指導(dǎo)用戶發(fā)現(xiàn)故障并提高解決能力。
磁翻轉(zhuǎn)板液位計具有被測介質(zhì)與指示機(jī)構(gòu)完全隔離、密封性能好、防泄漏、適應(yīng)腐蝕條件下的液位測量等優(yōu)點,可靠性高、抗振性能好、結(jié)構(gòu)簡單、設(shè)置簡單、維護(hù)費用低,目前在電力、石油、化工、冶金、環(huán)境保護(hù)、船舶、建筑、食品等行業(yè)廣泛應(yīng)用 本公司用戶攜帶熱壓縮器在低溫下高效淡化海水的濃鹽水、蒸餾水及冷凝水液面水平的測量均采用了遠(yuǎn)傳的磁反轉(zhuǎn)板液位計。 為了防止結(jié)垢,必須在低溫下使海水達(dá)到沸點,使海水淡化裝置內(nèi)部處于負(fù)壓狀態(tài),在正常運轉(zhuǎn)時達(dá)到-0.093MPa左右,這是使用者使用磁反轉(zhuǎn)板液位計所必需的工藝要求,以下說明是儀表處于負(fù)壓狀態(tài)下從管道發(fā)生漏氣的典型故障分析情況。
一、故障現(xiàn)象的說明
海水淡化裝置本體U3濃鹽水液位計開始出現(xiàn)30%~70%的變動,檢查液位計本體無異常,關(guān)閉液位計上下閥門后,液位測量的變動減少,但故障現(xiàn)象沒有消失。 利用高爐的停風(fēng)機(jī)會,淡化海水,減少U3本體的負(fù)荷,尋找故障原因。 關(guān)閉液位計的上下閥門,解除下部的堵塞,打開排出閥門,徹底進(jìn)行排氣的排出處理,檢測出磁浮,但沒有發(fā)現(xiàn)異常。 存在出廠后的變動現(xiàn)象。 濃鹽水液位計更換后,再次投入,發(fā)現(xiàn)液位計的水平變動更大,頻繁。 經(jīng)過檢查,在與液位測量容器(參照圖1 )連接的配管焊接部發(fā)現(xiàn)漏點,堵塞該漏點后液位測量穩(wěn)定,負(fù)荷狀態(tài)的生產(chǎn)恢復(fù)正常。
二、分析故障原因
從實際情況來看,故障時濃鹽水的實際液位沒有變動,但磁盤液位計內(nèi)部的浮球確實上下浮動,呈現(xiàn)出液位變動的幻想。 可以判斷,關(guān)閉磁反轉(zhuǎn)板液位計的閥門后波動停止,浮球的上下浮動是由于氣水混合物和負(fù)壓環(huán)境的相互作用造成的。 也就是說,氣體從磁反轉(zhuǎn)板液位計的底部進(jìn)入,使浮球上升,磁反轉(zhuǎn)板液位計的上部通過負(fù)壓環(huán)境,液位計內(nèi)部的氣體穿過水面被吸入負(fù)壓環(huán)境之后,體積變小,使浮球落下,這樣反復(fù)進(jìn)行,引起了液位變動的幻想。
三、提出解決辦法
(1)檢查時,不僅要檢查磁板液位計本體,還要檢查所有的連接管和法蘭。 考慮到濃鹽水的腐蝕性,請定期更換與液位計連接的管路。
(2)在負(fù)壓狀態(tài)的磁反轉(zhuǎn)板液位計中發(fā)生液位變動的現(xiàn)象時,可按照以下順序進(jìn)行解析和解決。
①首先,觀察液位計的磁性反轉(zhuǎn)板的顯示狀況,如果磁性反轉(zhuǎn)板的顯示穩(wěn)定,則電平變換單元和信號傳輸部分會發(fā)生問題,繼續(xù)測量從三連電平發(fā)生器輸出的電流信號、控制盤內(nèi)的配電隔離器的輸出電流信號、線路是否正常,檢測故障點。
②液位計磁反轉(zhuǎn)板的顯示狀況與上位顯示的變動一致,變動不劇烈時,首先關(guān)閉三連液位計和測量容器的連接閥,打開排出閥的排出的同時,繼續(xù)檢查液位計浮子本身是否有問題,如果沒有問題的話,在液位計上, 檢查底線堵塞、排出閥和連接凸緣是否有泄漏,同時通過改變液位計的上、下閥的開度,觀察液位計的變動狀況。 通過上述措施,能夠確定液位計的好壞。
③檢查液位測量容器及連管漏點。
以上就是磁翻板液位計量表在負(fù)壓狀態(tài)下出現(xiàn)的故障怎么辦?文章的全部內(nèi)容